建筑材料設(shè)計類圓形旋轉(zhuǎn)除塵器優(yōu)化改造

2015-04-27來源:互聯(lián)網(wǎng)熱度:18945

  

    建筑材料設(shè)計類圓形旋轉(zhuǎn)除塵器優(yōu)化改造原理:


  含塵氣體由進(jìn)風(fēng)總管經(jīng)進(jìn)風(fēng)段均風(fēng)導(dǎo)流裝置使進(jìn)風(fēng)量平穩(wěn)均勻后進(jìn)入除塵箱體的均溫沉降段,粗大顆粒粉塵沉降至下部灰斗,細(xì)粉塵隨氣流向上進(jìn)入除塵箱體過濾段,粉塵被阻留在濾袋表面,凈化后的氣體經(jīng)濾袋口進(jìn)入凈氣倉,進(jìn)入排風(fēng)道至出風(fēng)總管排出,而后再經(jīng)排風(fēng)機(jī)排至大氣。


  隨著除塵器的運(yùn)行,濾袋表面阻留的粉塵增多,氣體阻力相應(yīng)增大,當(dāng)阻力增大至設(shè)定值(1200Pa)時,除塵器開始按進(jìn)行離線回轉(zhuǎn)脈沖噴吹清灰,由PLC可編程度控制器按設(shè)定清灰程序,回轉(zhuǎn)離線裝置回轉(zhuǎn)運(yùn)行,使所到之處濾袋處于無氣流通過的狀態(tài),然后逐排開啟脈沖閥以經(jīng)過處理(去油、去水、加熱)的低壓壓縮空氣或氮?dú)鈱V袋進(jìn)行脈沖噴吹清灰,清落的粉塵集于灰斗,由螺旋輸送機(jī)卸入輸灰系統(tǒng)。自控程序可采用定時或定壓控制,可手動轉(zhuǎn)換,除塵進(jìn)出風(fēng)口設(shè)差壓變送器,能就地顯示和遠(yuǎn)程顯示除塵器的阻力狀態(tài)。


  1.存在的問題


  回轉(zhuǎn)體在凈氣倉上部大蓋,由三臺電機(jī)帶動大蓋周邊大齒圈,大蓋上部有固定噴吹管,中心有旋轉(zhuǎn)位置傳感器,由PLC控制噴吹位置,當(dāng)固定噴吹管旋轉(zhuǎn)到與布袋花板口對正后,自動程序控制脈沖閥動作進(jìn)行噴吹。但在實(shí)際運(yùn)用過程中,由于大蓋直徑為16m,大蓋的自重及負(fù)壓產(chǎn)生的壓力全部由大齒圈下部的160個托輥承受,由于結(jié)構(gòu)大,部分托輥出現(xiàn)傾倒現(xiàn)象,大齒圈下部軌板嚴(yán)重變形,大蓋主傘骨支架端部開裂等設(shè)備隱患,影響設(shè)備的安全運(yùn)行。其運(yùn)行故障主要原因是:


  凈氣倉與塵氣倉由花板和布袋分開,兩倉均為負(fù)壓,風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓值為5000Pa,在直徑為16m的大蓋上產(chǎn)生的壓力和大蓋自重,通過傘骨支架全部傳遞給托輥(共計160個鋼性支輪),再作用在托輥支架,托輥支架焊接在倉壁上。驅(qū)動電機(jī)帶動減速機(jī)三臺同步驅(qū)動大齒圈,大齒圈座在軌板上。由此可見,托輥與軌板間在很大的作用力下做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。


  大,安裝在托架上的水平面的平整度誤差;以及直徑16m的大蓋由傘骨與鋼板構(gòu)成的鋼結(jié)構(gòu)焊接件的制作誤差,造成托輥不可能同時均勻同時受力,在實(shí)際現(xiàn)場運(yùn)行過程中,由于160個托輥為鋼性輪,與上部軌板鋼性摩擦,下部通過4個螺柱鋼性硬連,以上兩種主要誤差有一項被放大以后,就造成局部托輥受力過大傾翻,壓強(qiáng)過大又造成軌板變形。軌板變形又造成其它托輥受過大壓力變形的惡性循環(huán)的局面。


  2. 改進(jìn)支撐分析及設(shè)計應(yīng)用效果


  通過以上實(shí)際分析,改進(jìn)措施需解決由于托輥數(shù)量160個比較大,安裝在托架上的水平面的平整度誤差不易保證;以及直徑16m的大蓋由傘骨與鋼板構(gòu)成的鋼結(jié)構(gòu)焊接件的制作誤差,所造成的局部托輥受力過大的問題。由于后者為制作初期已經(jīng)形成,很難改變,所以,改造的重點(diǎn)應(yīng)放在改造托輥本體上。


  由于所有托輪的上平面不在同一個水平高度,引起旋轉(zhuǎn)大蓋力由少部分托輪來承受,造成單個托輪超負(fù)荷運(yùn)行,與軌板的磨擦力增加,軌板變形。

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